中国科技报 07月23日 01:32
[成 果] 石油焦制氢装置 实现85%高掺焦比运行
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广东石化通过技术攻关,成功实现石油焦100%制氢,降低成本并提高效率。该项目解决了高硫、高金属、低市值的弹丸焦资源化利用难题,为炼化一体化企业提供了宝贵经验。

💡项目背景:广东石化炼化一体化项目设计为100%石油焦制氢,但缺乏相关经验,通过技术攻关实现突破。

🔥技术攻关:针对石油焦特性,研发掺烧方案、气化炉顺投方案,攻克弹丸焦破碎、高硫腐蚀等技术难题。

⏱️稳定运行:2023年8月以来实现85%以上掺比、85%以上负荷稳定运行,检修周期创国内同行业最高纪录。

♻️资源利用:项目解决了高硫、高金属、低市值的弹丸焦资源化利用难题,持续输送高纯氢气及燃料气。

💰经济效益:全年减少4800个检修人工时,降低气化炉检维修费用700余万元,显著提升经济效益。

    科技日报讯 (记者龙跃梅 通讯员赵凤莉)全年减少4800个检修人工时,降低气化炉检维修费用700余万元,装置已连续稳定运行970余天……7月17日,记者从中国石油广东石化公司(以下简称“广东石化”)获悉,“高掺焦比环保型POX装置成套工业技术开发与应用”项目在近日举办的首届科技创新大会上获得科技进步奖一等奖。

    近十年来,国内多家大型炼化一体化企业尝试采用石油焦制氢技术,但掺焦比长期在50%以下。

    广东石化炼化一体化项目在设计时按照全国首套100%石油焦制氢条件设计,但建成后想要实现100%掺焦比,并没有任何经验可循。

    为彻底攻克石油焦制氢掺焦难题,保障项目稳定运行,广东石化以胡军印劳模工作室为核心,成立技术攻关团队,研发石油焦制氢装置。劳模工作室带头人胡军印介绍,他们针对石油焦热值高、灰熔点高、灰分低、反应性差的特性,反复分析气化炉运行的状态参数,与专利商多次沟通讨论,精准制定石油焦掺烧方案、气化炉顺投方案等,并组织生产操作骨干开展“桌面推演”,确保专项方案能够精准落地。

    开工投产后,技术团队依据方案将掺焦比由0%逐步提升至80%。之后,他们又先后攻克了弹丸焦难以破碎、系统高硫腐蚀、钢棒腐蚀断裂、成浆困难、料浆反应活性低等技术难题,制成浓度合格、品质稳定的成品浆,保障气化生产稳定。

    该公司石油焦制氢部主任陈文超介绍,2023年8月以来,他们通过摸索调整氧煤比、大幅调整系统PH值,改造升级灰水、灰浆系统管道材质,实现85%以上掺比、85%以上负荷稳定运行。

    2024年,他们还创造性实施了“顺投”运行模式,显著节省了气化炉“倒切”成本,提高了系统运行质量,不仅打通了困扰装置长周期稳定运行的痛点和堵点,也创下了检修周期176天的国内同行业最高纪录。

    “项目解决了高硫、高金属、低市值的‘两高一低’弹丸焦资源化利用难题。”陈文超说,自投料以来,石油焦制氢装置已连续稳定运行970余天,持续为广东石化输送近50亿标方高纯氢气及燃料气。

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